淺析防腐風機主(zhǔ)軸(zhóu)與軸承燒毀的原因
發布者: 91九色蝌蚪環保 時間:2021/12/7 18:03:57
燒結防腐(fǔ)風機是燒結生產的(de)主要設備,擔負著(zhe)燒結過程燃(rán)燒的送風。若防腐風機故障(zhàng)停機,將引起暫停煉鐵甚至停爐的特大事故。
一、防(fáng)腐風機狀況及故障現象
韶鋼3號燒結機(jī)主抽風機D2500一11的主(zhǔ)要參數為:風量2 500m3/min,風(fēng)壓(yā)89.21Pa,廢氣(qì)溫度120℃,負壓11 768Pa,電機功率l.6kw,轉速1 500r/min。3號燒結機2005年9月底開機後,防腐風機的自(zì)由端振動嚴重超標,特別是軸向振動(dòng)很大(dà),位移峰一峰值達到105μm,而風(fēng)機負荷端(duān)的各向(xiàng)振動位移峰一峰值都較小,在20μm以下。
二、振動原因分析
1.軸向振動原因防(fáng)腐風機振動故障的主(zhǔ)要(yào)特征之一,是自由端軸向振動特別大(dà),原因有以下幾種:
(1)安裝角向不對中;(2)軸彎曲;(3)軸承不對中。不平衡和不對中是旋轉機械普遍和常見的振動原因,但要認真分辨各自的特征頻譜。因為故障振動(dòng)可能是單一(yī)原因造成,也可能是幾(jǐ)種故障的疊加。滑動軸承間隙過大可使軸(zhóu)改變在軸承內的位置,導致不對中(zhōng),常產生二倍頻振動(dòng),使軸與軸承或密封等零部件(jiàn)摩擦,進而產生使軸進入(rù)不穩定激烈(liè)運動所需的擾動力。這時,滑(huá)動軸承不是故障振動的根源,而不平衡、不對中或軸彎曲才是故障(zhàng)源。
2.振動分析的初步結論頻譜分析表明,防腐風(fēng)機的主要振動特征為,自由端軸向振動(dòng)超標;各(gè)方向主要頻率(lǜ)成分為軸旋轉頻率,同時存在明(míng)顯的二、三倍頻等高次諧波(bō)及1/2倍(bèi)頻等諧波。
振動分析的初步結論為:(1)由於變形、磨損(sǔn)等原因,使轉子產生不平衡;(2)風機自由端軸瓦磨損,間隙過大;(3)軸係不對中(zhōng)。
三(sān)、故障處理10月8日進行開始現場冷態動(dòng)平衡,其後風機各點振(zhèn)動值明顯下(xià)降,但(dàn)自由端軸向振動仍很大,位移峰一峰值(zhí)達(dá)77.2μm。解(jiě)體檢查發現,風機自(zì)由端上、下支承瓦磨損較嚴重;軸(zhóu)密封銅板與轉子軸表麵發生摩擦,有明顯摩擦痕跡。更換軸瓦後,風機各點振動值在正常範圍內,但自由端軸向振動相對其它點(diǎn)仍偏大,一倍頻占主要成分,且軸向很(hěn)大。
可以確定風機轉子存在的不平衡,主要(yào)由熱變(biàn)形引起,運行時間越長不平(píng)衡(héng)越明顯。10月20日進行2次次現場冷態動平衡。動平衡前(qián)風機自由端水平位移峰一峰(fēng)值為36.45μm,軸向位(wèi)移峰一峰值為48.8μm;動平衡(héng)後分別降至3μm和30μm。風機自由端水平方向一倍頻占主要成分,同時存在二倍頻等成(chéng)分(fèn)。主抽風機運行約4天後,各向振動值緩慢變大,可見轉(zhuǎn)子仍然存在不平衡。
10月(yuè)24日進行了(le)一(yī)次熱態動平衡,即主抽風(fēng)機在(zài)很接近(jìn)實際運行工況的熱態情況下的動平(píng)衡。動平衡前風機自由端水平位移峰一峰值為27.87μm,軸向(xiàng)位移峰(fēng)一峰值為58μm;動平衡後分別為8.3μm和(hé)18.6μm。開機後(hòu)運(yùn)轉平穩,經過4個月的運轉和檢測,證明主抽風機的振動故障已經解決。
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